在秦岭深处、商山腹地、丹水之旁的商州,坐落着一家年产电解锌15万吨、工业硫酸25万吨的现代化锌冶炼企业——陕西有色集团陕西锌业公司。2014年在这家企业诞生了陕西有色行业唯一的“全国工人先锋号”,它就是陕西锌业公司硫酸工段!
历史背景
陕西锌业有限公司硫酸工段成立于1989年,现有职工143名,承担着锌焙砂和硫酸的生产任务,是锌冶炼企业的龙头工序。成立之初沸腾焙烧炉只有14平米,硫酸产量为1.2万吨/年。2008年,企业积极响应国家节能环保要求,淘汰落后产能,投入约3亿元,实施“20万吨焙烧烟气制酸技改项目”。硫酸工段在项目建设中大力开展劳动竞赛,积极实施科技攻关、以项目带动为抓手,瞄准世界一流水平,在保证老系统正常运行的同时,组织骨干力量,承担了109平方米焙烧烟气制酸技改任务。工段班子成员夜以继日与参建职工同吃同住奋战在工地,确保了项目建设创行业建设速度最快、工艺装备水平最优,并开创了一次试车成功的先河。在新系统投入运行后,管理大胆创新,使109平方米沸腾焙烧系统运行创同行业之最。 在日常管理中深挖内部潜力,推进对标管理,开展节能降耗,降本增效活动,重视安全环保管理,连年超额完成生产任务,为陕西锌业公司的发展做出了突出贡献。
钢铁是怎样炼成的
提起20万吨焙烧烟气制酸生产线的建成、投运,和新硫酸工段的诞生,还要从2009年说起。
硫酸工序是锌冶炼企业的“龙头”工序,其中焙烧炉又居于该工序核心地位。2008年公司实施20万吨焙烧烟气制酸项目技改,配置的109平方米沸腾炉是全国锌冶炼行业炉床面积最大、工艺技术最先进的的沸腾焙烧炉。
2009年6月1日上午9时,商洛市副市长李生荣与锌业公司总经理何学斌共同为109平方米焙烧炉电火之后,至6月2日下午11时许,仅仅26个小时,整个硫酸系统就转入正常运行。天蓝了,太阳笑了!新的硫酸工段诞生了!陕西锌业硫酸工段又创造了一个同行业开炉之最:时间最短,开炉一次成功!然而,你可曾知道整个点火以后鲜为人知的故事吗?
在点火后短短的30个小时里,可以用这十四个字来概括我们的广大干部、职工:“通宵达旦战犹酣,灯火齐明夜未眠”!
点火以后,项目指挥部、开车队及广大硫酸系统的干部职工,象走马灯一样在各自的岗位上奔波不停:查运行、对数据、看仪表、试压力、调设备……忙得不亦乐乎!吃喝拉撒,一刻不离生产现场。一个昼夜,不眠之夜!广大干部职工众志成城,群策群力,吃苦耐劳,顽强拼搏,又创造了一个炼锌行业的奇迹!
自2009年6月建成投运以来,工段深知责任重大,紧紧围绕109平方米沸腾炉岗位这个影响质量、产量的关键工序,从锌精矿配矿入手,在沸腾炉岗位大力开展劳动竞赛,狠抓精细化操作管理,努力保证炉前矿指标合格、稳定,不断提高司炉工的责任心和操作技术水平;坚持每班扎炉检查处理作业,及时排除隐患;有针对性的进行各种事故应急处置演练,提高职工对突发性事故的应急处置能力;重视设备的巡检和养护工作,杜绝设备事故等一系列措施,系统管理水平和生产能力逐年提高,创造了109平方米沸腾炉安全运行16个月、系统连续生产运行160天不焖炉的行业领先水平,4年来累计生产焙砂48.9万吨,有力的保证了全厂生产。
现代化的设备必须有现代化的管理水平
硫酸工段充分认识到现代化的设备不能再用传统的管理模式,他们紧扣成本管理主题,以提高系统高效运行为抓手,加强生产组织管理,充分利用DCS监控各岗位的工艺指标控制情况,及时检查纠正异常状况,保障生产稳定、持续进行。重点对影响生产运行的锅炉清灰设备定期检查,确保清灰效果;对收尘排灰实行定时作业,使系统通道顺畅。同时认真贯彻“管、用、养、修”设备管理方针,制定了设备包机和定期保养制度,做好计划周检,提高设备运转率和完好率,加强现场巡检,杜绝突发性事故。
新系统运行四年多来,开车率连年创新,实现增效60余万元。同时,工段积极开展全员岗位对标管理活动,收集学习同行业先进管理方法和指标,对照检查,制定了各岗位重点指标对标措施、目标和考核办法,通过努力,主要技术经济指标均有所提高。 2013年硫酸电单耗较上年同期下降了7%,年节电158万度;焙砂电单耗下降2.5%,年节电24.5万度;硫酸水单耗下降14%,全年节水7.96万吨,取得了显著的经济效益。
安全环保工作是企业的生命线
多年来工段始终贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的安全管理方针,将安全环保工作视为企业的生命线。制定和完善了《岗位安全操作规程》《工艺操作规程》《成品库区安全管理制度》、《成品售酸安全管理制度》和《装酸安全管理制度》等;明确安全环保责任,完善了安全环保管理责任体系,加强安全环保培训,层层签订《安全环保承诺书》,通过严格控制工艺指标,加强现场巡查,杜绝生产中“跑、冒、滴、漏”,杜绝了各类事故的发生,实现了事故为零的工作目标,“花园式”厂区已经形成。
劳动竞赛见真章,千人立功显身手
在2013年里,硫酸工段积极响应公司开展的“千人立功、百人夺冠”职工劳动竞赛活动,在班组开展以提出新建议、学习新技术、创出新纪录、推广新工艺、运用新成果的“五个新”为主要内容的劳动竞赛。他们引进江西一家公司的新技术,对制酸净化系统酸泥回收设备、工艺进行改造,使净化稀酸中的有价金属酸泥的回收率大幅提高,2013年共回收酸泥50.5吨,比往年提高了80%,创造价值45万元。7月份,经过考察,对余热锅炉烟道爆破清灰设备和清灰位置及方式进行了改造,彻底解决了锅炉烟道积灰和粘结问题,确保了系统畅通和工艺指标,同时提高了锅炉的热量回收,每小时比以前多产高压蒸汽3.7吨,8—12月份共多产蒸汽约11544吨,创效170万元。9月份结合公司开展的职工岗位技能竞赛和“比指标、比质量、比成本、比产量、比贡献”五比活动,工段制度了竞赛活动办法,以对标管理为抓手,以优化指标,提高产量,降低单耗为目标,组织全员参与。以抓好核心岗位指标控制和提高班组管理水平为突破口,在岗位员工和班组之间开展竞赛,每月进行评比和奖罚,提高了员工的劳动积极性,每月产量不断攀升,系统生产的稳定性显著提高,取得了明显效果。
以人为本创和谐,功夫不负有心人
工段在搞好生产的同时把职工冷暖放在心头。工段班子秉承以人为本的理念,关心职工生活,经常和职工拉家常,掌握思想动态,解决实际问题。探访慰问有病职工和家属30多人次,积极协助职工处理家庭的婚丧嫁娶事务10余起。和谐的环境,融洽的同事关系,促进了工段各项工作不断迈上新台阶。
一分耕耘一分收获。由于成绩突出,陕西锌业公司硫酸工段被陕西有色集团连续三年授予“先进集体”称号。但是,他们在总结成绩时说:我们目标是“没有最好,只有更好”。