五洲矿业面对市场长期低迷的困绕,坚持用科技创新破解发展难题,用生产工艺的革命性突破化解成本压力,适应新常态,寻找“破冰”路。经过反复多次的工艺改造和试验,日前,成功采用旋流器替代分级机和浓密设施,有望较大地降低生产成本。
五洲矿业2014年10月着手对浓密和相关工艺进行技术改造,探索解决球磨处理量和萃取能力不配套的问题。公司成立了由总经理亲自挂帅、选厂厂长直接领导、相关技术人员组成的技改攻关小组。为拓宽技改思路,公司选派专业技术人员远赴山东、江苏、金堆等厂矿参观学习,考察设备选型。在选矿现场召开“诸葛会议”,对改进生产工艺集思广益。在反复试,多次改,边改边试的基础上,最终探索出用旋流器替代分级机和浓密设施的技改方案,于2015年3月旋流器替代技术成功地应用到生产实践中。
该工艺主要利用悬流器高速运转的特点,采取交叉管线连接:上清液顺流、底流逆向的方式,实现固液分离。不但缩短了工艺流程,而且优化了生产工艺。上清液中含钒量由原来的2.5克/L提高到4克/L。对增加球磨处理量,提高萃取能力,释放产能都有很大的促进作用,解决了生产“瓶颈”问题。
工艺替代前,三条生产线使用三台分级机,每年材料和备件消耗150万元左右,每年电耗20万元。浓密洗涤使用的浓密池每台上百万元,浓密机爬架每台高达60万元,且平均两年就得更换一次。18台浓密池液下泵36台一备一用,年电耗80万元。技改后,使用6台旋流器就能替代18台浓密效果,3台旋流器替代3组分级机,节约了能耗和设备设施,减轻了员工维护设备的劳动强度,吨原矿节约资金5元,不仅取得了可观的经济效益,而且,取消浓密设施后还能腾出大量空间,为新建生产线奠定了良好基础。